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cnc立式磨床cao作過程中常見問題的排除方法
一、手動方式下,坐標軸不運動
現象:手動cao作時,機床坐標軸不產生運動,坐標值也沒有變化,M、S、T功能執行正常,系統無報警顯示。
分析及解決:該例故障發生時系統沒產生報警,且M、S、T功能執行正常,據此可初步判斷數控系統、伺服驅動等應無故障。cnc立式磨床因而可從手動條件上進行分析,仔細檢查手動方向鍵的輸入,手動方向的選擇等均正常,再仔細觀察cao作面板“現在位置”的頁面,發現手動速率、實際速率、進給速率均為零。確認坐標軸不產生手動的原因是手動運動速度為零引起,重新調整進給速度百分率,手動cao作即恢復正常。
二、自動運行不到位
現象:欲將1號刀刀尖定位到工件上某一已知點,在程序錄入方式(MDI)下正確輸入有關指令后,M、S指令正常執行,cnc立式磨床坐標軸產生運動,CRT屏幕顯示正確位置,但刀尖沒有運行到既定位置,系統無報警顯示。
分析及解決:由于cnc立式磨床回既定點動磨床作過程正常,但沒有到達既定位置。出現此類故障,通常與刀補執行有關。檢查刀具刀補執行情況,發現刀具功能為T0103,1號刀執行3號刀的刀具補償值 ,導致刀尖不能運行到既定位置。重新在錄入方式(MDI)下輸入T0101,即解決此故障。
三、螺紋加工出現螺距不規則
現象:cnc立式磨床在加工螺紋時,螺紋起始段螺距不規則,即出現所謂的亂牙。
分析及解決:在數控車床上加工螺紋,其實質X軸的轉角與Z軸進給之間進行插補。亂牙是由于X軸與Z軸進給不能實現同步,機床伺服系統本身滯后特性引起。GSK980T是經濟型數控系統,主軸速度為開環控制,不同負載下,主軸起動時間不同,且起時主軸速度不穩定,轉速亦會有相應的變化,螺紋切削開始是從檢·測出主軸上的位置編碼器一轉信號后開始的,因此可能導致X軸與Z軸進給不能實現同步。上述問題可通過修改程序的方法解決。
長豐精密作為一家cnc立式磨床生產廠家,公司將秉持永續發展之經管理念,積極導入高精密加工技術,開拓更寬廣的產品應用領域及提供更優質服務,來滿足客戶之需求,為提·升客戶的競手力提供全·方位的服務。
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